긴 3월 3일
Long March 3기능. | 반송 로켓 |
---|---|
제조원 | 콜트 |
원산지 | 중국 |
크기 | |
높이 | 43.25m(140.9피트)[1] |
직경 | 3.35m(11.0피트)[1] |
덩어리 | 204,000kg(450,000파운드)[1] |
스테이지 | 3 |
용량 | |
LEO로의 페이로드 | |
덩어리 | 5,000kg (11,000파운드)[2] |
GTO로의 페이로드 | |
덩어리 | 1,500kg (3,300파운드)[2] |
관련 로켓 | |
가족 | 장정 |
파생 작업 | 긴 3월 3일 |
기동 이력 | |
상황 | 은퇴한 |
사이트 시작 | LA-3, XSLC |
기동 총수 | 13 |
성공 | 10 |
장애 | 2 |
부분 장애 | 1 |
첫 비행 | 1984년 1월 29일 |
마지막 비행 | 2000년 6월 25일 |
제1단계 | |
높이 | 23.49 m |
직경 | 3.35m |
빈 질량 | 9,378 kg (20,675파운드) |
총질량 | 153,070 kg (337,460파운드) |
추진제 질량 | 143,692 kg (316,787파운드) |
전원 공급자 | 4 YF-21B |
최대 추력 | 2,961.6kN(665,800파운드f) |
특정 임펄스 | 2,556.2 m/s (260.66 초) |
굽는 시간 | 121초 |
추진제 | N2O4 / UDMH |
제2단계 | |
높이 | 9.47 m |
직경 | 3.35m |
빈 질량 | 3,599 kg (7,934파운드) |
총질량 | 39,140 kg (86,140파운드) |
추진제 질량 | 35,841 kg (79,016파운드) |
전원 공급자 | YF-24D×1 (YF-22D×1(메인)) (YF-23F×4 (버니어) |
최대 추력 | 741.4kN(166,700파운드f)(메인) 47.1kN(10,600파운드f)(버니어) |
특정 임펄스 | 2,922.4 m/s (298.00 s) (메인) 2,762 m/s (281.6 s) (버니어) |
굽는 시간 | 130초 |
추진제 | N2O4 / UDMH |
제3단계 | |
높이 | 10.36m |
직경 | 2.25m |
빈 질량 | 1,965 kg (4,332파운드) |
총질량 | 10,700 kg (23,600파운드) |
추진제 질량 | 8,731 kg (19,249파운드) |
전원 공급자 | YF-73×1 |
최대 추력 | 44.43kN(9,990파운드f) |
특정 임펄스 | 4,119 m/s (180.0 초) |
굽는 시간 | 729초 |
추진제 | 좌측2/LOX |
창정 3호, CZ-3, LM-3로도 알려진 롱마치 3호는 중국의 궤도 운반 로켓 설계이다.그것들은 모두 시창 위성 발사 센터의 발사 구역 3에서 발사되었다.그것은 3단 로켓이었고, 주로 DFH-2급 통신 위성을 지구 동기 전송 궤도에 놓는 데 사용되었다.그것은 보완되었고 나중에 더 강력한 롱마치 3A로 대체되었다. 이 롱마치 3A는 개선된 3단계를 가지고 있다.
발사 목록
편명 | 날짜(UTC) | 발사장소 | 페이로드 | 궤도 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1984년 1월 29일 12:25 | LA-3, XSLC | STTW 1 | GTO(용도) | 부분 장애 |
2 | 1984년 4월 8일 11:20 | LA-3, XSLC | STTW 2 | GTO | 성공. |
3 | 1986년 2월 1일 12:37 | LA-3, XSLC | DFH-2-1 | GTO | 성공. |
4 | 1988년 3월 7일 12:41 | LA-3, XSLC | DFH-2A-1(중국 토요 1) | GTO | 성공. |
5 | 1988년 12월 22일 12:40 | LA-3, XSLC | DFH-2A-2(중국 토요일 2) | GTO | 성공. |
6 | 1990년 2월 4일 12:28 | LA-3, XSLC | DFH-2A-3(중국 토요 3) | GTO | 성공. |
7 | 1990년 4월 7일 13:30 | LA-3, XSLC | 아시아 위성 1 | GTO | 성공. |
8 | 1991년 12월 28일 12:00 | LA-3, XSLC | DFH-2A-4(중국 토요 4) | GTO(용도) | 실패. |
9 | 1994년 7월 21일 10:55 | LA-3, XSLC | APStar 1 | GTO | 성공. |
10 | 1996년 7월 3일 10:47 | LA-3, XSLC | APStar 1A | GTO | 성공. |
11 | 1996년 8월 18일 10:27 | LA-3, XSLC | 중국 위성 7 | GTO(용도) | 실패. |
12 | 1997년 6월 10일 12:01 | LA-3, XSLC | 풍운 2A | GTO | 성공. |
13 | 2000년 6월 25일 11:50 | LA-3, XSLC | 풍운 2B | GTO | 성공. |
기동 실패
Dong Fang Hong 2 발사 실패
1984년 1월 29일, LM-3 로켓이 발사 중에 고장났다.위성의 GTO 삽입을 위해 재시동한 지 4초 후에 엔진 가스 제너레이터의 혼합비가 잘못되어 터빈 케이싱이 연소되어 세 번째 단계가 실패했습니다.하지만, 실험용 통신 우주선에 대한 많은 계획된 테스트는 여전히 그 결과인 타원 궤도에서 수행되었다.
ChinaSat 4 부팅 실패
1991년 12월 28일, LM-3 로켓이 발사 중에 고장 났다.3단 엔진은 GTO 삽입을 위해 두 번째 연소를 위해 재점화한 후 터빈 속도와 연소압 58초의 손실을 겪었고 재점화 후 135초 후에 완전히 정지되었다.엔진 제어에 사용되는 고압 헬륨 공급 장치의 압력 상실로 인해 추진제 흐름이 감소했습니다.
ChinaSat 7 부팅 실패
1996년 8월 18일 LM-3 로켓이 발사 중 고장 났다.3단 엔진은 가스 발생기의 LH2 인젝터의 화재로 인해 계획보다 약 40초 일찍 정지되었다.불충분한 퍼지 때문에 비행 중 가스 발생기에서 산소가 얼었다.
사양
시리즈 | 3 | 3A | 3B | 3B/E | 3C | 3C/E |
모델 | ||||||
스테이지 | 3 | 3 | 3 (및 스트랩 온 부스터 4개) | 3 (및 스트랩 온 부스터 4개) | 3 (더욱 2개의 스트랩 온 부스터) | 3 (더욱 2개의 스트랩 온 부스터) |
길이(m) | 43.2 | 52.5 | 54.8 | 56.3 | 54.8 | 56.3 |
최대 직경(m) | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
발사 질량(t) | 204 | 241 | 426 | 459 | 345 | 378 |
발사 추력(kN) | 2,962 | 2,962 | 5,923 | 5,923 | 4,442 | 4,442 |
페이로드(LEO, kg) | 5,000 | 8,500 | 11,500 | 11,500 | 8,000 | 8,000 |
기동 이력
다음 출시 통계는 각 CZ-3x 변종의 개별 위키피디아 페이지에서 수집되며, 이러한 페이지는 다양한 편집자에 의해 더 자주 업데이트된다. 수치는 2022년 8월 1일 현재이다.
파생상품 | 상황 | 첫 비행 | 기동 | 성공 | 장애 | 부분 장애 |
긴 3월 3일 | 은퇴한 | 1984년 1월 29일 | 13 | 10 | 2 | 1 |
긴 3월 3일 | 활동적인 | 1994년 2월 8일 | 27 | 27 | 0 | 0 |
긴 3월 3일 | 은퇴한 | 1996년 2월 14일 | 12 | 10 | 1 | 1 |
긴 3월 3일 B/E | 활동적인 | 2007년 5월 13일 | 73 | 71 | 1 | 1 |
3C년 3월 | 은퇴한 | 2008년 4월 25일 | 12 | 12 | 0 | 0 |
긴 3월 3C/E | 활동적인 | 2014년 10월 23일 | 6 | 6 | 0 | 0 |
레퍼런스
- ^ a b c Mark Wade. "CZ-3". Encyclopedia Astronautica. Archived from the original on 2008-06-01. Retrieved 2008-04-27.
- ^ a b Gunter Krebs. "CZ-3 (Chang Zheng-3)". Gunter's Space Page. Retrieved 2008-04-27.