긴 3월 3일

Long March 3
CZ-3.svg
긴 3월 3일
기능.반송 로켓
제조원콜트
원산지중국
크기
높이43.25m(140.9피트)[1]
직경3.35m(11.0피트)[1]
덩어리204,000kg(450,000파운드)[1]
스테이지3
용량
LEO로의 페이로드
덩어리5,000kg (11,000파운드)[2]
GTO로의 페이로드
덩어리1,500kg (3,300파운드)[2]
관련 로켓
가족장정
파생 작업긴 3월 3일
기동 이력
상황은퇴한
사이트 시작LA-3, XSLC
기동 총수13
성공10
장애2
부분 장애1
첫 비행1984년 1월 29일
마지막 비행2000년 6월 25일
제1단계
높이23.49 m
직경3.35m
빈 질량9,378 kg (20,675파운드)
총질량153,070 kg (337,460파운드)
추진제 질량143,692 kg (316,787파운드)
전원 공급자4 YF-21B
최대 추력2,961.6kN(665,800파운드f)
특정 임펄스2,556.2 m/s (260.66 초)
굽는 시간121초
추진제N2O4 / UDMH
제2단계
높이9.47 m
직경3.35m
빈 질량3,599 kg (7,934파운드)
총질량39,140 kg (86,140파운드)
추진제 질량35,841 kg (79,016파운드)
전원 공급자YF-24D×1
(YF-22D×1(메인))
(YF-23F×4 (버니어)
최대 추력741.4kN(166,700파운드f)(메인)
47.1kN(10,600파운드f)(버니어)
특정 임펄스2,922.4 m/s (298.00 s) (메인)
2,762 m/s (281.6 s) (버니어)
굽는 시간130초
추진제N2O4 / UDMH
제3단계
높이10.36m
직경2.25m
빈 질량1,965 kg (4,332파운드)
총질량10,700 kg (23,600파운드)
추진제 질량8,731 kg (19,249파운드)
전원 공급자YF-73×1
최대 추력44.43kN(9,990파운드f)
특정 임펄스4,119 m/s (180.0 초)
굽는 시간729초
추진제좌측2/LOX

창정 3호, CZ-3, LM-3로도 알려진 롱마치 3호는 중국궤도 운반 로켓 설계이다.그것들은 모두 시창 위성 발사 센터의 발사 구역 3에서 발사되었다.그것은 3단 로켓이었고, 주로 DFH-2급 통신 위성을 지구 동기 전송 궤도에 놓는 데 사용되었다.그것은 보완되었고 나중에 더 강력한 롱마치 3A로 대체되었다. 이 롱마치 3A는 개선된 3단계를 가지고 있다.

발사 목록

편명 날짜(UTC) 발사장소 페이로드 궤도 결과
1 1984년 1월 29일
12:25
LA-3, XSLC STTW 1 GTO(용도) 부분 장애
2 1984년 4월 8일
11:20
LA-3, XSLC STTW 2 GTO 성공.
3 1986년 2월 1일
12:37
LA-3, XSLC DFH-2-1 GTO 성공.
4 1988년 3월 7일
12:41
LA-3, XSLC DFH-2A-1(중국 토요 1) GTO 성공.
5 1988년 12월 22일
12:40
LA-3, XSLC DFH-2A-2(중국 토요일 2) GTO 성공.
6 1990년 2월 4일
12:28
LA-3, XSLC DFH-2A-3(중국 토요 3) GTO 성공.
7 1990년 4월 7일
13:30
LA-3, XSLC 아시아 위성 1 GTO 성공.
8 1991년 12월 28일
12:00
LA-3, XSLC DFH-2A-4(중국 토요 4) GTO(용도) 실패.
9 1994년 7월 21일
10:55
LA-3, XSLC APStar 1 GTO 성공.
10 1996년 7월 3일
10:47
LA-3, XSLC APStar 1A GTO 성공.
11 1996년 8월 18일
10:27
LA-3, XSLC 중국 위성 7 GTO(용도) 실패.
12 1997년 6월 10일
12:01
LA-3, XSLC 풍운 2A GTO 성공.
13 2000년 6월 25일
11:50
LA-3, XSLC 풍운 2B GTO 성공.

기동 실패

Dong Fang Hong 2 발사 실패

1984년 1월 29일, LM-3 로켓이 발사 중에 고장났다.위성의 GTO 삽입을 위해 재시동한 지 4초 후에 엔진 가스 제너레이터의 혼합비가 잘못되어 터빈 케이싱이 연소되어 세 번째 단계가 실패했습니다.하지만, 실험용 통신 우주선에 대한 많은 계획된 테스트는 여전히 그 결과인 타원 궤도에서 수행되었다.

ChinaSat 4 부팅 실패

1991년 12월 28일, LM-3 로켓이 발사 중에 고장 났다.3단 엔진은 GTO 삽입을 위해 두 번째 연소를 위해 재점화한 후 터빈 속도와 연소압 58초의 손실을 겪었고 재점화 후 135초 후에 완전히 정지되었다.엔진 제어에 사용되는 고압 헬륨 공급 장치의 압력 상실로 인해 추진제 흐름이 감소했습니다.

ChinaSat 7 부팅 실패

1996년 8월 18일 LM-3 로켓이 발사 중 고장 났다.3단 엔진은 가스 발생기의 LH2 인젝터의 화재로 인해 계획보다 약 40초 일찍 정지되었다.불충분한 퍼지 때문에 비행 중 가스 발생기에서 산소가 얼었다.

사양

사양
시리즈 3 3A 3B 3B/E 3C 3C/E
모델
Long March 3
Long March 3A
Long March 3B
Long March 3B/E
Long March 3C
Long March 3C/E
스테이지 3 3 3
(및 스트랩 온 부스터 4개)
3
(및 스트랩 온 부스터 4개)
3
(더욱 2개의 스트랩 온 부스터)
3
(더욱 2개의 스트랩 온 부스터)
길이(m) 43.2 52.5 54.8 56.3 54.8 56.3
최대 직경(m) 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
발사 질량(t) 204 241 426 459 345 378
발사 추력(kN) 2,962 2,962 5,923 5,923 4,442 4,442
페이로드(LEO, kg) 5,000 8,500 11,500 11,500 8,000 8,000

기동 이력

다음 출시 통계는 각 CZ-3x 변종의 개별 위키피디아 페이지에서 수집되며, 이러한 페이지는 다양한 편집자에 의해 더 자주 업데이트된다. 수치는 2022년 8월 1일 현재이다.

3월 3일 (로켓 패밀리)
파생상품 상황 첫 비행 기동 성공 장애 부분 장애
긴 3월 3일 은퇴한 1984년 1월 29일 13 10 2 1
긴 3월 3일 활동적인 1994년 2월 8일 27 27 0 0
긴 3월 3일 은퇴한 1996년 2월 14일 12 10 1 1
긴 3월 3일 B/E 활동적인 2007년 5월 13일 73 71 1 1
3C년 3월 은퇴한 2008년 4월 25일 12 12 0 0
긴 3월 3C/E 활동적인 2014년 10월 23일 6 6 0 0

레퍼런스

  1. ^ a b c Mark Wade. "CZ-3". Encyclopedia Astronautica. Archived from the original on 2008-06-01. Retrieved 2008-04-27.
  2. ^ a b Gunter Krebs. "CZ-3 (Chang Zheng-3)". Gunter's Space Page. Retrieved 2008-04-27.